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恐龙复活记——修复江南TT卡带机
1 23 发布于 2022-04-30 12:36:21 只看楼主 热门标准
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2020年5月份我给TT装了一台压箱底的卡带机。

用了两年,出问题了。
1、自动反带功能失效;
2、手动反带功能失灵;
3、缠磁带、直至崩断。

长城无线电厂2004年2月初生产。
毕竟这台机器比TT都大十岁,老化在所难免。也就是因为它出了问题,我才又买了大众GAMMA。
当然,这是后话。

GAMMA装车以后,我花了三个晚上尝试修复这台卡带机。首先是“开膛破肚”照
我那台松下卡带机也是这样遍布着直插元件,但是松下机的元件无一不是名牌,相比之下,眼前的景象实在寒酸…………

拆下机芯。这是国内仿索尼的,出身不错,但一说原型的年代就震惊了——1995年。
兴华出品,北京的企业,当年也是一家较大的配套厂。

三层可动的全金属结构,充满设计美感,但是运行阻力也相当大。
压带轮是简单的弹力下压设计,压力大不打滑,简单又粗暴,不过想抬起来是比较费劲的。

走带的五级传动装置,附加自动反带功能。级数越多,运转阻力就越大。
左侧自动反带的齿轮还要通过旋转滑杆去抬起压带轮,看着都觉得累。
实际上完全可以减少1-2级。最后期的卡带机普遍都是三级传动,一个双层大齿轮搞定。
27年前的设计,真是恐龙级别!

反过来看看机芯的动力源——双层皮带!
又是恐龙…………

上细下粗。
下面那层要给五级传动加自动反带提供动力,需要粗皮带增加摩擦力。

很明显,皮带松了,直接结果就是打滑。
动力不够,就不能抬起压带轮,抬不起压带轮,压带轮就会缠磁带。然后,压带轮正转,走带机构反转,磁带不崩断才怪
要解决这个问题,关键就是制服皮带打滑。

更奇葩的是,我手头这一把备用皮带,没一个能配上的
想其他办法吧。

从报废的随身听上面拆零件。

这是维修思路示意。
利用额外的带轮张紧皮带。

带轮厚度较大,手工打薄。

自制转轴。精细活需要精密工具。

忙活一晚上,三件套齐了

这里再开个孔。

插入转轴,再封胶固定。

动力部分维修完成。皮带张紧实现!
接下来解决反带机构的问题。

无论自动反带还是手动反带,黑色的平衡臂都是关键,但是拨动平衡臂的卡口接触面太小,经常滑脱。
改造一下!

开孔加入一根金属杆,实现可靠的拨动。
杆和孔采取的是过盈配合,别看接触面积小,绝对不会松脱。

不带载试机,转动顺畅!

然后带载检验,用一盘转动最涩的卡带试机,也完美通过验收!!

这台恐龙机又复活了!!

  • 汽车维修
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